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大明新闻

江苏大明设备改善 节能增效效果好

江苏大明生产一部维修车间结合现场5S活动推出“消除7大浪费”的举措,并将之作为2017年下半年的重点工作。其中为有效减少生产过程中电力能源的无意义损耗(浪费),提高设备综合运行效率,降低生产成本,实施了系列技改措施。经过5个月的持续推进,效果明显,保守估计全年可实现费用节约50多万元。
江苏大明生产一部以传统裁剪和表面研磨加工作业为主,产线设计在满足了产品多样化及设备多功能化的同时,也出现了加工过程中配套设备跟随系统主设备空转的现象,这样就造成了电力消耗和设备损耗,并且不创造价值。为节约能源,生产一部维修车间全面检查梳理现场各设备的实际运转情况,找到空转环节,然后对设备进行针对性的改善。最终通过系列改进措施的推行,有效实现了电力能耗及设备维保费用的显著节约。

设备攻关小组研究解决方案

现场调试验证